球閥設計缺陷與改進方法
球閥設計缺陷與改進方法
某干線輸氣管道因收發球筒球閥存在內漏問題,嚴重影響了周期性清管作業。為消除隱患,決定更換球閥。球閥更換完成后,利用另一條輸氣干線對站場及進出站管道進行了置換空氣、試壓等作業。作業后發現,兩條管存在大約0.5MPa的壓差。將球閥閥腔關閉后,開啟進出站閥門恢復正常流程,出站球閥開啟順利,但進站球閥無法開啟。
分析結果表明,雖然球閥前后約有0.5MPa的壓差,但并非是球閥不能開啟的主要原因。現場觀察發現,在最初放空球閥閥腔時 ,出站閥的閥腔放空管一直漏氣,表明該閥的密封性能有所降低,但進站閥閥腔放空之后無泄漏現象,說明進站閥的密封性能很好。在關閉閥腔控制閥之后,出站閥上下游的天然氣因內漏而進入閥腔,直至閥腔的壓力和閥門下游的壓力相平衡,整個閥門前后的壓差就只有0.5MPa,因此出站閥能順利開啟。但進站閥密封性好,又無內漏現象,因而當關閉閥腔控制閥之后,閥腔內沒有天然氣進入,使閥腔和閥體形成了真空,由此導致球閥閥芯與閥體形成了“抱死”而不能開啟。為解決這個問題,現場采取了以下措施。
(1)關閉氣源管控制閥,放空氣液聯動球閥執行機構及罐內的天然氣。
(2)制備一根長約1m的鋼管,管徑與氣源管一致,準備針形閥一支。
(3)在上下有任一根氣源管及埋地中腔放空管之間焊接一根導壓管,利用針形閥來控制開關。
(4)打開導壓管開關,向球閥執行機構充氣,完畢后再打開新焊接導壓管上的針形閥。
(5)待球閥中腔氣體壓力平衡后關閉針形閥。
(6)待壓力平穩后執行開啟閥門操作。
在采取了這些措施后,進站球閥被順利打開。而進站球閥不能順利開啟,實際上反映了其設計上的缺陷。
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